【興旺寶 企業(yè)動態(tài)】PM6專注于生產(chǎn)高檔文化紙,其獨特之處在于使用100%木漿,包括漂白化學(xué)漿與自制化機漿進行生產(chǎn),這與市場上常見的傳統(tǒng)文化紙使用漂白化學(xué)漿或DIP脫墨漿截然不同。這種生產(chǎn)方式不僅提升了產(chǎn)品質(zhì)量和安全性,更贏得了市場的廣泛認(rèn)可與青睞。
隨著紙機產(chǎn)能的不斷提升以及市場競爭的日益激烈,在保持產(chǎn)品品質(zhì)的前提下,必須提高自制化機漿的使用比例,以降低成本、提高效率,從而增強企業(yè)的市場競爭力。這其中,存在兩個主要的限制因素。第一,自制化機漿產(chǎn)能的增加可能導(dǎo)致成漿中纖維束含量的增高。第二,自制化機漿的供漿距離過長、濃度波動過大,這不僅影響了磨漿過程中磨機的運行穩(wěn)定性,還影響了生產(chǎn)過程中的定量厚度控制。因此,如何降低化機漿中的纖維束含量并保持化機漿供漿濃度的穩(wěn)定性,成為了生產(chǎn)技術(shù)團隊的緊迫任務(wù)。
面對這一挑戰(zhàn),紙板制漿車間在丁鑫壯經(jīng)理的帶領(lǐng)下,展開了一場頭腦風(fēng)暴。依據(jù)公司高層領(lǐng)導(dǎo)的指示,在不新增CAPEX費用的情況下,對閑置的廢紙線精篩進行改裝,轉(zhuǎn)化為化機漿壓力篩,以降低化機漿纖維束的含量。同時,利用閑置的多盤濃縮機對化機漿管道漿進行過濾濃縮,以保持穩(wěn)定的來漿濃度。這些改進措施為提升產(chǎn)品質(zhì)量開辟了新的途徑。
自多盤濃縮機與壓力篩投入使用后,化機漿的濃度穩(wěn)定性提高了50%,漿中纖維束的含量降低到了0.04%以下。這直接導(dǎo)致了施膠振篩篩余物含量下降了1/3以上,成紙印刷掉點檢測改善了40-50%。紙張的質(zhì)量得到了極大的提升,表面變得更加光滑平整,勻度良好,強度也超過了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。接下來,紙板制漿處將持續(xù)關(guān)注生產(chǎn)線的運行狀況,定期對運行設(shè)備進行維護和保養(yǎng),為生產(chǎn)穩(wěn)定運行奠定基礎(chǔ)。同時,也將繼續(xù)探索在生產(chǎn)工藝中應(yīng)用更多先進的技術(shù)和設(shè)備,不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。